片梭織機的換緯是通過控制挑緯器動作來實現(xiàn)的。新型片梭織機由電腦控制電磁鐵,,進而由電磁鐵驅(qū)動挑緯器工作,,可實現(xiàn)任意比例混緯。PU130型片梭織機通過機械帶動兩個祧緯器工作,,只能織制1:1比例混緯產(chǎn)品,。為適應(yīng)市場對多比例混緯產(chǎn)品的需求,針對PU130片梭織機特點,,我們經(jīng)過精心設(shè)計,,積極攻關(guān),研制出適合PU130進口片梭織機特點的自動混緯系統(tǒng),。系統(tǒng)以氣源為動力,,由電磁閥控制氣缸、再由氣缸活塞帶動挑緯器按工藝要求動作,,而電磁閥由PLC可編程控制器按程序來控制,,改變程序很容易實現(xiàn)多比例自動混緯。該系統(tǒng)簡單,、實用,、性能穩(wěn)定,投資少見效快,。
1 問題提出
由瑞士生產(chǎn)的PU130型片梭織機,,屬于二十世紀(jì)八十年代的產(chǎn)品,。該設(shè)備九十年代初引進時性能較為先進,主要生產(chǎn) 7*6,、7*7等厚重常規(guī)品種牛仔布,,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定均能達到客戶的滿意,在生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用,。也給企業(yè)帶來了新的產(chǎn)品市場,,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。但是,,隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,,社會需求越來越高,牛仔布品種越來越多樣化,。老產(chǎn)品已不適應(yīng)人們的需求,,取而代之的是不同支數(shù)、不同顏色,、不同比例的多比例混緯牛仔布新產(chǎn)品,。而且需求量越來越大,占據(jù)了市場的主流,。PU130型片梭織機只能單一比例混緯,,產(chǎn)品品種單一,嚴重制約了新產(chǎn)品開發(fā),。雖然PU130型片梭織機已經(jīng)更新?lián)Q代,,但是,新設(shè)備的自動換緯系統(tǒng)復(fù)雜昂貴,,再次引進更換新設(shè)備已不現(xiàn)實,。
PU130片梭織機是二棉分公司的重點設(shè)備之一,在織造車間所占比重較大,,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生著舉足輕重的影響,,隨著新型進口設(shè)備自動化程度的不斷提高,該設(shè)備的不足也愈顯突出,。另外,,該設(shè)備在經(jīng)過十多年使用后,元器件老化,,故障率增加,,再加上該型號進口設(shè)備已經(jīng)更新?lián)Q代,配件價格昂貴而且難以買到,,致使維修難度增大,、維修費用增高,常常因此而影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,。品種調(diào)整時改機時間長,,投入資金愈來愈多,。因此,在PU130片梭織機上實現(xiàn)多比例混緯,,繼續(xù)充分發(fā)揮該設(shè)備的作用就成了擺在我們面前的重大課題,。
2研制方案的確定
PU130型片梭織機有兩個挑緯器,每個挑緯器帶動一根緯紗,,由機械帶動依次輪流工作,,達到1 :1混緯。若要實現(xiàn)n :1混緯,,則必須使其中一個挑緯器連續(xù)工作n次后,,另一個再工作,從而實現(xiàn)多比例混緯的目的,。通過調(diào)研和反復(fù)研究,、論證,形成設(shè)計思路如下:
一,、采用氣源為動力,,帶動挑緯器工作。氣源由電磁閥控制,,而電磁閥由可編程控制器按程序來控制,從而控制挑緯器動作,,實現(xiàn)多比例自動混緯,。
二、通過一定程序完成停車,、斷緯,、或其他原因造成的停車補緯工作。
三,、可編程控制器控制的電磁閥動作要與織機的運動協(xié)調(diào)一致(同步),。
四、由于挑緯器每分鐘要完成300個動作,,要求選用的所有元件質(zhì)量穩(wěn)定且能滿足高頻率,、長期工作的要求。
3系統(tǒng)組成及工作原理
3.1系統(tǒng)組成
空氣壓縮機:作為動力源輸出氣源驅(qū)動汽缸進而帶動挑緯器工作,,氣壓0.7—0.85MPa,。(企業(yè)已有且正在用于生產(chǎn),不需單獨購置)
可編程控制器:選用日本三菱FX1n—MR24型,,其具有性能穩(wěn)定,,動作可靠、價格低等特點,。傳感器選用頻率在50HZ以上NPN型,,其工作電壓與所選用可編程控制器提供電壓一致(24V),。
電磁閥:電磁閥的選用要滿足動作頻率高、響應(yīng)速度快的要求,,由DC12V或24V電源供電,。經(jīng)過多次試驗,最后選用臺灣產(chǎn)型號為T180—4E1—PSL的電磁閥,。
汽 缸:氣缸要求具有動作頻率高,、潤滑好、耐摩擦,、溫升低等特點,,由專業(yè)生產(chǎn)廠特殊加工。自行設(shè)計制造了專用連桿接頭,、支架接頭等系列部件,。
挑緯器:采用原機上帶的。
3.2工作原理:以氣源為動力,,驅(qū)動挑緯器按工藝要求工作,,通過PLC控制而實現(xiàn)多比例自動混緯。系統(tǒng)工作過程:由電磁閥控制進入氣缸的兩個閥門,,進入汽缸的空氣驅(qū)動氣缸活塞運動,,氣缸活塞通過連桿接頭帶動挑緯器動作,通過PLC可編程控制器按程序來控制電磁閥,,進而控制挑緯器按要求動作,,達到不同比例混緯的目的。
4系統(tǒng)調(diào)試及運行參數(shù)的確定
4.1 把可編程控制器開關(guān)打到運行狀態(tài),,然后短接一下X2---- COM,,啟動布機,此時,,應(yīng)按2 :1工藝運行,。依此類推,短接一下X3---COM,, 然后啟動織機,,應(yīng)按3 :1工藝運行。依次有:X4對應(yīng)4 :1比例混緯,;X5對應(yīng)5 :1比例混緯,;X6對應(yīng)6 :1比例混緯。4.2使布機運行在6 :1狀態(tài),,在運行到單緯位時停機,,由值車工抽出最后一緯,然后開車,,或者在運行到單緯時,,挑斷緯紗(不須抽緯紗),,然后開車,布匹上該單元緯紗應(yīng)不缺失,。
4.3使布機運行在6 :1狀態(tài),,且在織多緯時停機或挑斷緯紗,由值車工抽掉最后一緯,,然后再開機,,多緯數(shù)應(yīng)該是6根。在織多緯情況下,,不論何原因停車,,可編程控制器輸出Y0應(yīng)閉合,此時,,電磁閥吸合(工作狀態(tài))帶動氣缸工作,。
4.4工藝參數(shù)設(shè)定:D128值為工藝要