摘 要:針對高速拉絲機對拉絲模孔型結構的嚴格要求及拉絲模具生產(chǎn)和維修過程的需要,,設計并研制了一套實用的拉絲??仔?a class="innerlink" href="http://wldgj.com/tags/測量儀" title="測量儀" target="_blank">測量儀。經(jīng)過半年多的使用表明,,拉絲??仔蜏y量儀使用方便、性能穩(wěn)定,,拉絲生產(chǎn)線上模具的損耗量大幅度下降,。
關鍵詞:拉絲模;孔型測量儀,;單片機
拉絲模是鋼絲拉拔生產(chǎn)的關鍵工具,,它的質量水平直接影響鋼絲質量、模具損耗,、能耗和制品生產(chǎn)的經(jīng)濟效益,。模孔結構及各部尺寸是模具質量的關鍵參數(shù),,特別是在高速拉絲機中,,孔型結構不符合設計要求,將嚴重影響模具的壽命和拉絲機的拉拔速度,。這就要求模具在生產(chǎn)過程中,,操作者要及時掌握這些參數(shù),以便進行必要的研磨修正,,從而提高產(chǎn)品質量,。
目前,金屬制品行業(yè)通常采用將塑料膠液體澆注到模孔內,,待凝固后取出,,在投影儀下測取各部位尺寸,這種方法速度慢,、精度差,,不適應大規(guī)模生產(chǎn)的要求。據(jù)此,,我們研制了一種基于單片機的拉絲??仔涂焖贉y量儀,該機能迅速準確,、方便直觀地讀取拉絲??變鹊母鞑砍叽纾瑵M足了金屬制品行業(yè)拉絲模研究設計,、制造檢驗的需要,。
1 系統(tǒng)結構設計
1.1 拉絲模孔的結構特點
拉絲??椎妮S向剖面如圖1所示,,由入口錐A、壓縮錐B,、定徑帶C和出口錐D四部分組成,。模具在生產(chǎn)過程中,要控制的參數(shù)有??籽剌S向各部的幾何尺寸以及錐角2β,2α,2γ等,。因此,??仔蜏y量的關鍵問題是尋找合適的方法將孔型沿徑向的變化(位移)測量出來,,由于模孔定徑帶的最小直徑為0.2mm,,一般的測量方法無法實現(xiàn)內孔參數(shù)的直接測量,。
圖1 拉絲模的軸向剖面圖
1.2 測量系統(tǒng)的結構設計
為了快速準確地測量拉絲模孔型結構,,我們設計了一種??仔蜏y量機構,如圖2所示,,由可移動的模具平臺,、測量探針、位移傳感器和測控電路等組成,。測量探針2一端尖細,,可以深入到拉絲??變龋胁靠衫@固定支座3轉動,,另一端通過一懸絲4和位移傳感器相連,。7為模具平臺,用來放置拉絲模,,平臺下固定一直流電機5,,經(jīng)過齒輪減速后帶動絲杠6轉動,并帶動模具平臺沿模具的的軸向直線勻速運動,。測量時,,將模具1放于平臺上,探針輕置于拉絲模入口錐的邊沿,,起動電機帶動模具向右勻速移動。被測拉絲??仔偷奈⑿∽兓?,由位移傳感器轉化為電壓信號輸出。通過測量這一電壓,,拉絲模的孔型結構及各部尺寸被測量出來,。測量結果可以通過液晶顯示,也可通過串行口送入上位計算機進行分析和數(shù)據(jù)保存,。
圖2 ??诇y量機構結構圖
1—模具;2—測量探針,;3—支座,;4—懸絲;5—電機,;6—絲杠,;7—平臺
2 電路硬件設計
系統(tǒng)以單片機為核心、包括傳感器及信號調理模塊,、電機控制模塊,、串行通信模塊、鍵盤及顯示模塊等部分組成,。其結構如圖3所示,,電路設計主要解決好以下幾個問題。
2.1 數(shù)據(jù)采集的精度
為了保證系統(tǒng)的精度,,我們采取了以下措施:
?。?)選擇了結構簡單、工作可靠,、靈敏度高,、線性好的FX-31型交流差動傳感器(LVDT),其最高分辨率可達到0.1mV,頻率響應在幾百到幾千赫茲內,,能很好地滿足??诇y量的需要。
圖3 系統(tǒng)電路結構圖
?。?)信號調理電路采用單片式限位移差動變壓器信號調節(jié)器AD598,。AD598與LVDT配合,能夠將LVDT的機械位置轉換成單極性或雙極性輸出的高精度直流電壓,。與傳統(tǒng)的方法相比,,它不需要恒定的幅值和頻率的激勵信號,不需要補償LVDT原方與副方的相位偏移及溫度,、頻率變化造成的偏移等,。具有精度高、穩(wěn)定性好的特點,。
?。?)單片機采用Analog公司新推出的ADμC812。內部集成了12位逐次逼近的ADC轉換器,。由于ADμC812在出廠前對A/D轉換器進行了校正,,并且在使用中還可以通過軟件對A/D轉換器進一步校正,可以保證系統(tǒng)中A/D轉換具有高的精度,。
2.2 與上位機的通信
通信電路由MAX232和MAX491組成,,通過MAX232接口可以和計算機交換數(shù)據(jù),由MAX491構成485接口可組成一個小的局域網(wǎng),,實現(xiàn)生產(chǎn)車間內多個測量儀和上位機的數(shù)據(jù)交換,。從而實現(xiàn)產(chǎn)品質量的跟蹤管理,為車間的質量考評提供依據(jù),。
2.3 顯示電路
在研磨過程中,,操作工需要及時地了解模孔結構,,以便進行下一步的操作,。通過顯示電路可以顯示出模型的結構曲線及各個參數(shù)。顯示電路采用大規(guī)模集成電路并帶有驅動器和控制器的點陣型液晶模塊KS0713,。它直接受單片機控制,,接收8個并行數(shù)據(jù),可將數(shù)據(jù)顯示并存貯在模塊內的數(shù)據(jù)存貯器內(DDRAM),。由于DDRAM中數(shù)據(jù)顯示與液晶屏的點陣單元存在一一對應關系,,漢字及孔型結構曲線是在液晶上將相應的點陣顯示。
2.4 電機控制
系統(tǒng)測量中,,根據(jù)不同的工藝要求,,模具平臺需要以不同的恒定速度平穩(wěn)移動,。這里使用微型直流電機帶動平臺運動,其控制電路采用TEMIC公司生產(chǎn)的直流負載脈寬調制(PWM)功率控制器U2352B,??刂菩盘杹碜杂贏DμC812內置的D/A轉換器,由于U2352B采用了脈寬調制方法控制電機的速度,,具有控制范圍寬,,精度高的特點。
3 軟件設計
整個系統(tǒng)軟件是模塊化設計,,主要由主程序,、數(shù)據(jù)采集子程序、數(shù)據(jù)處理子程序,、參數(shù)設定子程序,、顯示子程序和通信子程序等組成。主程序完成對整個系統(tǒng)工作管理任務,,包括初始化程序,,鍵盤/顯示管理程序等;數(shù)據(jù)采集子程序配合系統(tǒng)硬件實現(xiàn)對被測信號的采集,;數(shù)據(jù)處理子程序包括數(shù)據(jù)濾波、數(shù)據(jù)分段,、數(shù)值計算等程序,;參數(shù)設定子程序用于設定各種測量參數(shù)(采樣時間,模具長度等),。顯示子程序分別用來顯示設定,、測量、計算的數(shù)值及曲線,。由于數(shù)據(jù)處理采用了最小二乘法對數(shù)據(jù)進行分段線性擬合,,計算量比較大,而且數(shù)據(jù)范圍也較寬,,因此本系統(tǒng)軟件在數(shù)值計算上采用了多字節(jié),、浮點數(shù)計算。
4 技術指標
•拉絲模的內徑測量范圍:0.2~15mm,;
•測量精度:0.01mm,;
•模具平臺行進速度設定范圍:0.1~5mm/s;
•與上位機的通信速度:最大115.2Kb/s,;
•設有模具到位限制開關,,回程自校準等功能。
5 結論
與國外相比,,我國拉絲模生產(chǎn)技術目前仍停留在20世紀50~60年代的水平,,拉絲模的孔型設計,、生產(chǎn)工藝、制模設備,、檢測儀器都比較落后,。拉絲模孔型測量儀于2003年12月在咸陽鋼管鋼繩有限責任公司生產(chǎn)中的試驗表明,,拉絲??仔蜏y量儀使用方便、性能穩(wěn)定,。經(jīng)過半年多的使用,,拉絲生產(chǎn)線上模具的損耗量大幅度下降,日常維護維修量也明顯減少,。
拉絲??仔蜏y量儀在模具設計、生產(chǎn)和維修過程的使用,,對提高我國拉絲模具的生產(chǎn)水平,,提高拉絲機的拉拔速度和生產(chǎn)效益有重要意義。