《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 設(shè)計應(yīng)用 > LENZE交流伺服系統(tǒng)在細紗機集體落紗機構(gòu)的應(yīng)用
LENZE交流伺服系統(tǒng)在細紗機集體落紗機構(gòu)的應(yīng)用
中國自動化網(wǎng)
摘要: 提出了采用LENZE交流伺服系統(tǒng)實現(xiàn)細紗機集體落紗功能的方法,,具有使集體落紗位置精確控制由伺服系統(tǒng)保證,,克服以往靠PLC脈沖控制容易丟步的缺點,同時系統(tǒng)抗干擾能力增強,大大縮短了集體落紗時間,,同時系統(tǒng)的多點監(jiān)測,、自學(xué)習(xí),、報警功能保證了系統(tǒng)的可靠運行,。
Abstract:
Key words :

摘要:提出了采用LENZE交流伺服系統(tǒng)" title="交流伺服系統(tǒng)">交流伺服系統(tǒng)實現(xiàn)細紗機集體落紗功能的方法,具有使集體落紗位置精確控制" title="精確控制">精確控制由伺服系統(tǒng)保證,,克服以往靠PLC脈沖控制" title="脈沖控制">脈沖控制容易丟步的缺點,,同時系統(tǒng)抗干擾能力增強,,大大縮短了集體落紗時間,同時系統(tǒng)的多點監(jiān)測,、自學(xué)習(xí),、報警功能保證了系統(tǒng)的可靠運行。
關(guān)鍵詞:LENZE;交流伺服系統(tǒng);細紗機集體落紗
1 前言
  集體落紗對于提高紗廠的勞動生產(chǎn)率,,降低工人勞動強度,,保證成紗品質(zhì),實現(xiàn)無人生產(chǎn)十分重要,,因此集體落紗機構(gòu)品質(zhì)的優(yōu)劣在細紗機控制的設(shè)計中占有重要地位,。從上世紀90年代以來,經(jīng)緯紡機先后開發(fā)了FA510,、FA514,、F1518型集體落紗細紗機。從1996年,、1998年,、2000年、 2004年,、2006年連續(xù)五屆北京國際紡機展可以看到有關(guān)集體落紗細紗機一直是紡紗領(lǐng)域的主角,,特別是2006國際紡機展,有關(guān)集體落紗細紗機展出的數(shù)量之多,、規(guī)模之大,充分證明了這部分市場需求依然旺盛,。F1530新型細紗機控制平臺有關(guān)集體落紗機構(gòu)開發(fā)以豐田凸盤式機構(gòu)為模式,,但由于知識產(chǎn)權(quán)和專利等因素,引進需要巨額資金,,因此開發(fā)實用新型,、自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品是本文研究的主要內(nèi)容。F1530新型細紗機集體落紗機構(gòu)控制框圖如圖1所示,。


2 系統(tǒng)硬件配置
  控制器 西門子6ES7 216—2BD21—0XB0
  伺服控制器" title="伺服控制器">伺服控制器 LENZE EVS9325一EP
  伺服電動機 LENZE MDSKSRS一071—185
  人機交互系統(tǒng) 西門子 TP27—6
  檢測機構(gòu) TURCO 接近及光電開關(guān)
  氣動執(zhí)行機構(gòu) SMC 氣動閥及氣缸
3 軟件開發(fā)系統(tǒng)
  西門子 Protool視窗中心
  西門子 Microwin STEP7 SP1 PLC開發(fā)系統(tǒng)" title="開發(fā)系統(tǒng)">開發(fā)系統(tǒng)
  IENZE GDC開發(fā)中心
4 LENZE伺服驅(qū)動實現(xiàn)集體落紗的設(shè)計
  在過去設(shè)計集體落紗伺服驅(qū)動系統(tǒng)中,,一直采用外部脈沖控制伺服運行的位置,脈沖由外部其他控制器給定,,在系統(tǒng)的運行中,,容易發(fā)生下列問題:系統(tǒng)抗干擾能力弱,由于脈沖在傳送過程中,,受其他器件的電磁干擾,,出現(xiàn)控制位置出現(xiàn)偏差、失步等故障,。
  由于系統(tǒng)電磁兼容性差,,伺服運行時其他如變頻器等控制器無法運轉(zhuǎn),,因此只有在全機停穩(wěn)情況下進行落紗伺服運行,全部集體落紗時間無法保證在180s內(nèi)完成,,而這個指標在集體落紗設(shè)計中是最重要的一個設(shè)計指標,。在新型細紗機控制系統(tǒng)中集體落紗伺服設(shè)計采用EVS9325一EP控制器的內(nèi)部PS曲線編程可以克服上述問題,通過設(shè)計運行PS曲線實現(xiàn)精確控制位置傳動的目的,,同時系統(tǒng)抗干擾特性由伺服控制器保證,,即使在全機運行中,集體落紗機構(gòu)可以先行運行做好拔管前的準備工作,,這樣可以優(yōu)化落紗程序,,極大地縮短全機落紗時間,滿足設(shè)計要求,。伺服系統(tǒng)的PS參數(shù)分解見表1所示,,PS運行步由主控制器PLC1通過順序控制程序進行給定。


5 集體落紗手動數(shù)字通訊實現(xiàn)
  集體落紗手動數(shù)字通訊分為人字臂上升,、下降,、停止和伺服復(fù)位四個功能,它通過主控制器PLC1中PORTO口通過自由口協(xié)議與伺服控制器EVS9325P通訊實現(xiàn),,有關(guān)自由口協(xié)議不作敘述,,下面重點闡述軟件通訊實現(xiàn)。程序框圖如圖2所示,。


下面重點論述“停止子程序SBR一0”的實現(xiàn):
SBR-0 //停止子程序//
LD SM0.0
MOVB 16#69,, SMB30 //定義通訊控制字//
MOVB 12, VB969 //定義發(fā)送字節(jié)數(shù)//
MOVB 4, VB970
MOVB 48, VB971 //定義控制器地址//
MOVB 53, VB97
MOVB 2, VB973
MOVB 51, VB974 //定義控制參數(shù)號//
MOVB 50, VB975
MOVB 48,,VB976 //發(fā)送數(shù)據(jù)//
MOVB 48, VB977
MOVB 48, VB978
MOVB 48, VB979
MOVB 3,, VB980
MOVB 2, VB981 //BCC校驗值//
XMT......VB969.0 //從PORT0口發(fā)送//
6 小結(jié)
  新型細紗機控制系統(tǒng)采用了西門子PLC和LENZE變頻器、伺服控制器構(gòu)成系統(tǒng),,系統(tǒng)可靠性得到了保證,。通過在用戶的運行得到了下列結(jié)論:集體落紗機構(gòu)的運行可靠性一直是新型細紗機設(shè)計難題,本文通過采用LEZEN EVs9325一EP伺服控制系統(tǒng),,通過開發(fā)伺服系統(tǒng)內(nèi)部PS曲線及具有可編程的輸入/輸出端子,,使集體落紗位置精確控制由伺服系統(tǒng)保證,克服以往靠PLC脈沖控制容易丟步的缺點,,同時系統(tǒng)抗干擾能力增強,,大大縮短了集體落紗時間,同時系統(tǒng)的多點監(jiān)測,、自學(xué)習(xí),、報警功能保證了系統(tǒng)的可靠運行。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載,。