《電子技術(shù)應(yīng)用》
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輥道窯溫度分布式智能控制系統(tǒng)的研究及應(yīng)用
中國自動(dòng)化網(wǎng)
摘要: 根據(jù)輥道窯的特點(diǎn)及常規(guī)PID控制器的局限性,,采用基于繼電反饋的整定方法確定PID控制參數(shù),,在此基礎(chǔ)上,,采用模糊控制理論,,根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的偏差絕對(duì)值及偏差的積累絕對(duì)值,,對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)校正,,當(dāng)參數(shù)或工況發(fā)生變化時(shí),,逐步調(diào)整PID參數(shù)值,使系統(tǒng)控制性能處于最優(yōu)狀態(tài),,實(shí)現(xiàn)對(duì)PID參數(shù)的在線智能校正,,并以RS-485串行通信方式組成分布式智能控制系統(tǒng)對(duì)輥道窯溫度進(jìn)行集中監(jiān)控。
Abstract:
Key words :

摘 要:根據(jù)輥道窯的特點(diǎn)及常規(guī)PID控制器的局限性,,采用基于繼電反饋的整定方法確定PID控制參數(shù),,在此基礎(chǔ)上,采用模糊控制理論,,根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的偏差絕對(duì)值及偏差的積累絕對(duì)值,,對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)校正,當(dāng)參數(shù)或工況發(fā)生變化時(shí),,逐步調(diào)整PID參數(shù)值,,使系統(tǒng)控制性能處于最優(yōu)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)PID參數(shù)的在線智能校正,,并以RS-485串行通信方式組成分布式智能控制系統(tǒng)對(duì)輥道窯溫度進(jìn)行集中監(jiān)控,。該系統(tǒng)已在現(xiàn)場(chǎng)長期連續(xù)運(yùn)行,性能穩(wěn)定,,可靠性高,,具有良好的控制性能。
關(guān)鍵詞:分布式控制系統(tǒng),;智能控制,;PID參數(shù)自整定;輥道窯,。
1 引言
陶瓷生產(chǎn)是一門古老,、歷史悠久的傳統(tǒng)工業(yè),陶瓷輥道窯的生產(chǎn)過程均采用傳統(tǒng)的手工操作,,爐溫波動(dòng)幅度大,,造成瓷磚質(zhì)量不高,甚至出現(xiàn)產(chǎn)品不合格的情況,,再加上現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件差,,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大,操作員工增加,,對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益影響較大,。為了提高陶瓷生產(chǎn)水平,,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求和工廠提出的工藝要求,,我們研制了一套分布式智能控制系統(tǒng)對(duì)輥道窯爐溫度進(jìn)行集中監(jiān)控,保證爐溫的誤差在工藝要求之內(nèi),,從而提高瓷磚的質(zhì)量與產(chǎn)量,,改善工人的勞動(dòng)條件,,提高生產(chǎn)效率。
2 輥道窯溫度分布式控制系統(tǒng)的組成及原理
該系統(tǒng)由上位機(jī)與下位機(jī)兩大部分組成,,上位機(jī)與下位機(jī)通過RS-485通訊協(xié)議完成信息的傳遞,,上位機(jī)由586微機(jī)加RS232C/RS485轉(zhuǎn)換器構(gòu)成,位于集中控制室,,完成向下位機(jī)(現(xiàn)場(chǎng)控制器)發(fā)送命令,、接收現(xiàn)場(chǎng)控制器數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析、存儲(chǔ),、報(bào)表打印,、顯示等功能。下位機(jī)由現(xiàn)場(chǎng)溫度智能控制器,、溫度傳感器,,電動(dòng)比例調(diào)節(jié)閥等組成,主要完成對(duì)輥道窯爐各點(diǎn)溫度的測(cè)量,、控制及向上位機(jī)發(fā)送有關(guān)數(shù)據(jù)等,。6個(gè)控制器通過電動(dòng)比例調(diào)節(jié)閥調(diào)整噴油量達(dá)到分別控制窯爐內(nèi)6點(diǎn)溫度,從而保證窯爐燒成帶溫度的恒定,,該系統(tǒng)特別適合于象輥道窯這樣的小規(guī)模DCS系統(tǒng),。
3 智能溫度控制器的設(shè)計(jì)
3.1 概述
常規(guī)PID控制器由于具有原理簡單,穩(wěn)定性好,,易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),,因而在過程控制中得到廣泛應(yīng)用,但在輥道窯溫度控制系統(tǒng)中,,常規(guī)PID控制器也暴露出其局限性,。首先常規(guī)PID控制器的設(shè)計(jì)是基于對(duì)象的數(shù)學(xué)模型,而輥道窯爐難以用數(shù)學(xué)表達(dá)式描述,,故系統(tǒng)達(dá)不到預(yù)期的控制品質(zhì),。其次當(dāng)輥道窯的工況發(fā)生變化時(shí)(例如,油壓波動(dòng),,油的品質(zhì)變化時(shí)),,在某一工況下整定的PID參數(shù)不能滿足性能指標(biāo)要求。為此,,在PID控制器設(shè)計(jì)時(shí),,首先采用基于繼電反饋的整定方法,確定PID調(diào)節(jié)器參數(shù),,再對(duì)PID參數(shù)實(shí)行實(shí)時(shí)Fuzzy校正,,使其具有自適應(yīng)功能,從而滿足系統(tǒng)變工況的要求。
3.2 溫控器的控制策略
3.2.1 PID參數(shù)自整定
根據(jù)繼電振蕩原理,,繼電反饋系統(tǒng)框圖如圖1所示,。若繼電器輸出幅度為b,則根據(jù)非線性理論,,繼電器的描述函數(shù)為 ,,其中誤差信號(hào)的幅度為不斷調(diào)整繼電特性的幅值,使系統(tǒng)發(fā)生自振蕩,,然后測(cè)取振蕩周期與幅度,,便可得出臨界增益 與臨界周期 。利用這兩個(gè)參數(shù),,根據(jù)Ziegler-Nichols方法,,可得出PID參數(shù) , ,, ,。PID參數(shù)整定完畢后,此參數(shù)作為PID控制器Fuzzy校正的初值,,并自動(dòng)轉(zhuǎn)入PID參數(shù)Fuzzy校正控制,。一般在系統(tǒng)初次投入時(shí)整定,并把整定值存入EEPROM中,。


其中 Kp為比例系數(shù),;Ti為積分時(shí)間常數(shù);Td為微分時(shí)間常數(shù),。
3.2.2 PID參數(shù)實(shí)時(shí)Fuzzy校正
根據(jù)上述自整定得出的PID參數(shù),,當(dāng)輥道窯爐參數(shù)或工況發(fā)生變化時(shí),系統(tǒng)的性能將下降,,甚至無法滿足工藝要求,,所以必須對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行在線調(diào)整。目前較多地采用自校正PID算法,,但這種方法是基于被控對(duì)象精確的數(shù)學(xué)模型,,為此,我們采用模糊控制技術(shù),,根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的偏差絕對(duì)值 及偏差的積累絕對(duì)值 ,,對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)校正,當(dāng)參數(shù)或工況發(fā)生變化時(shí),,逐步調(diào)整 值,,使系統(tǒng)控制性能處于最優(yōu)狀態(tài)。 的修正規(guī)則如下:
(1)比例系數(shù) 增大,,系統(tǒng)響應(yīng)速度加快,,穩(wěn)態(tài)誤差減小,,因此在偏差大的情況下,要增大 值,。但是 過大會(huì)使系統(tǒng)產(chǎn)生超調(diào),甚至不穩(wěn)定,,因此在偏差小的情況下,,要減小 值。將偏差絕對(duì)值 的模糊子集取為很大(VB),、大(B),、中(M)、?。⊿)和很?。╒S), 的模糊子集取為PB,、PS,、O、NS,、NB,,則 的修正量 的Fuzzy控制規(guī)則如表1所示。其中,, 的基本論域?yàn)閇0,,10],分為11個(gè)量化等級(jí),,即 ={0,,1,2,,3,,4,5,,6,,7,8,,9,,10}, 的基本論域?yàn)閇-0.5,,+0.5],,分為11個(gè)等級(jí)即 ={-0.5,-0.4,,-0.3,,-0.2,,-0.1,0,,0.1,,0.2,0.3,,0.4,,0.5}。


(2)在PID控制器中,,積分作用是為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,,加強(qiáng)積分作用(減小 )有利于減小穩(wěn)態(tài)誤差,但過強(qiáng)的積分作用會(huì)引起積分飽和,,使系統(tǒng)超調(diào)加大,,甚至引起振蕩。因此,,在調(diào)節(jié)過程中的初期,,即誤差的積累 較小時(shí),應(yīng)減弱積分的作用(加大 ),。而在調(diào)節(jié)過程的后期,,即誤差累積 較大時(shí),應(yīng)加強(qiáng)積分作用(減小 ),。將誤差累積絕對(duì)值 的模糊子集取為VB,、B、M,、S和VS,, 的模糊子集取為PB、PS,、O,、NS、NB,,則 的修正量 的Fuzzy控制規(guī)則如表2所示,。其中, 的基本論域?yàn)閇0,,10],,分為11個(gè)量化等級(jí),即 ={0,,1,,2,3,,4,,5,,6,7,,8,,9,10},, 的基本論域?yàn)閇-5,,+5],分為11個(gè)量化等級(jí)即 ={-5,,-4,,-3,,-2,,-1,0,,1,,2,3,,4,,5}。
(3)微分在PID控制中的作用主要是改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,,控制超調(diào),。對(duì)于變工況且不確定系統(tǒng),在調(diào)節(jié)過程的初期,,即誤差的累積絕對(duì)值 較小時(shí),,應(yīng)加強(qiáng)微分的作用(即增大 ),而在調(diào)節(jié)過程的后期,,即誤差累積的絕對(duì)值 較大時(shí),,應(yīng)減弱微分的作用(即減小 ),將 的模糊子集取為PB,、PS,、O、NS,、NB,,則 的修正量 的Fuzzy控制規(guī)則如表2所示。其中,, 的的基本論域?yàn)閇-1,,1],分為11個(gè)量化等級(jí)即 ={-1,,-0.8,,-0.6,,-0.4,-0.2,,0,,0.2,0.4,,0.6,,0.8,1},。


智能溫度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示,,當(dāng)要整定參數(shù)時(shí)把開關(guān)打在T,參數(shù)整定完畢,,切換到自動(dòng)位置A,,參數(shù)自調(diào)整控制器對(duì)控制對(duì)象進(jìn)行調(diào)節(jié)。


4 智能控制器的實(shí)現(xiàn)
4.1 控制器的硬件系統(tǒng)
控制器的硬件主要由微處理機(jī)系統(tǒng),,輸入通道,,輸出通道,鍵盤及顯示等部分組成,。
(1)微處理機(jī)系統(tǒng):由8031單片機(jī),,2764 EPROM(用于存放監(jiān)控及控制程序),2816EEPROM(用于存放自整定的參數(shù)及溫度設(shè)定值),,譯碼電路與鎖存器等組成,。

(2)輸入通道:由熱電偶冷端補(bǔ)償電路,放大電路(OP07,,741),,V/F,光電耦合,,計(jì)數(shù)器,,定時(shí)器等組成。熱電偶冷端補(bǔ)償電路利用PN結(jié)電壓隨溫度上升而線性下降的特性進(jìn)行補(bǔ)償,。采用兩級(jí)放大器可將毫伏級(jí)信號(hào)放大到需要幅度0~5V,,由上V/F轉(zhuǎn)換成頻率量,再通過軟件的定時(shí),,計(jì)數(shù)完成A/D轉(zhuǎn)換工作,。

(3)輸出通道:由D/A轉(zhuǎn)換器,V/I轉(zhuǎn)換器,,輸出鎖存器和光電隔離電路組成,。D/A轉(zhuǎn)換器將輸出轉(zhuǎn)換為0~5V的電壓信號(hào),經(jīng)V/I轉(zhuǎn)換器輸出0~10mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),。

(4)鍵盤及顯示部分:由8279,,4個(gè)鍵與4個(gè)LED組成,。

4.2 控制器的軟件設(shè)計(jì)
控制器的軟件主要由監(jiān)控軟件與控制軟件組成,其軟件框圖如圖3所示






4.3 調(diào)度與應(yīng)用
為了不影響窯爐的正常生產(chǎn),,在PID參數(shù)整定前,,先手動(dòng)調(diào)節(jié)爐溫到正常工作點(diǎn)(1200℃)附近,并設(shè)定電動(dòng)比例調(diào)節(jié)閥的開度在工作點(diǎn)附近±10% 范圍內(nèi)變化,,使PID調(diào)節(jié)器參數(shù)整定時(shí),,爐溫變化幅度較小,如圖4所示,,其中前10 min為參數(shù)整定時(shí)間,。溫度的變化情況,采樣周期t=15s,。
該系統(tǒng)已在現(xiàn)場(chǎng)長期連續(xù)運(yùn)行,,性能穩(wěn)定,可靠性高,,采用溫度智能控制后,,在設(shè)定溫度1200℃時(shí),,溫度波動(dòng)范圍從原來手動(dòng)控制時(shí)的 ℃降為 ℃,,(見圖4),說明該系統(tǒng)具有良好的控制性能,。


5 結(jié)論
(1)由于采用分布式控制系統(tǒng),,上位機(jī)為586微機(jī),軟件資源豐富,,可進(jìn)行集中監(jiān)控,、畫面顯示、參數(shù)設(shè)定等工作,,下位機(jī)能方便地與上位機(jī)交換信息,,也可以單獨(dú)運(yùn)行,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,,系統(tǒng)可靠性高,,且價(jià)格低廉。
(2)溫度控制器采用PID參數(shù)自整定技術(shù),,可以大大縮短現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間,,特別適合于缺乏自動(dòng)化工程技術(shù)人員的工廠。
(3)對(duì)于無法確定精確數(shù)學(xué)模型及變工況(象燃油爐)控制對(duì)象,,采用PID控制時(shí),,先采用自整定技術(shù)確定PID參數(shù)的初值,然后根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),,對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行在線Fuzzy調(diào)整,,是一種非常實(shí)用且有效的控制策略,。
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