摘 要: 潛油電泵機組是具有超細長轉軸的復雜旋轉機械,,有復雜的生產(chǎn)及安裝工藝,且采用了多級離心泵,,在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生強大的振動源,,測量并分析機組振動狀況,是評估潛油電泵機組的運行狀況,、提高可靠性的重要手段,。本文采用MMA3201振動加速度計監(jiān)測振動狀況,并采用4 mA~20 mA電流環(huán)將信號傳輸?shù)骄螹CU進行分析處理,根據(jù)監(jiān)測和處理結果,,適時提泵檢修,,采取合理的減振措施,延長潛油電泵的使用壽命,。
關鍵詞: 潛油電泵,;振動信號;加速度傳感器,;電流環(huán)
0 引言
目前,,潛油電泵已經(jīng)成為采油工業(yè)中的主導設備,其系統(tǒng)組成如圖1[1]所示,。
潛油電泵機組屬于細長結構,,各部分之間靠裝配組合在一起,其主要部分為多級離心泵,,而每節(jié)離心泵本身又有許多級,,每級均由一百多個葉輪和導輪組成。將多級離心泵裝配在一起之后,,再將其整體固定在一根細長的軸上,。由于整個潛油電泵上裝配的零件很多,因此整個潛油電泵裝置的剛性比較差,,加之其細長的柱形結構,,一旦零件的重心偏離軸心,其在潛油電機的驅(qū)動下高速旋轉時慣性將會很大,。因此,,多級離心泵的結構是造成潛油電泵振動的主要因素。此外,,井下的環(huán)境因素如液面深度,、泥沙沉積等也會增加零件的振動[2]。產(chǎn)生振動的原因,,除去系統(tǒng)本身不可避免的因素之外,,電機選型與油井不匹配,、安裝過程不規(guī)范,、潛油電機運行過程中三相電壓不平衡等均可能造成強烈的振動。這些都將直接導致潛油電泵使用壽命大幅度降低,,因此對潛油電泵機組振動測試及狀態(tài)分析有助于企業(yè)完善產(chǎn)品質(zhì)量和提高經(jīng)濟效益,。
1 振動傳感器的選擇
與振動相關的物理量有位移、速度,、加速度等,,因此測振就是對這些振動量的檢測。加速度、速度,、位移之間是積分微分關系,,實際測振系統(tǒng)只需對其中的一個物理量進行測量,即可通過這種關系得出其他兩個物理量,。目前在測振行業(yè)中用的較多的是加速度傳感器,。常見的加速度計有壓電式加速度計、集成電路式壓電加速度計,、變電容式加速度計和壓阻式加速度計,。
本文選用MMA3201KEG加速度計,這是一種基于微機電系統(tǒng)(MEMS)的芯片化電容式兩軸加速度傳感器,。由于電容極板之間的慣性,,當有加速度存在時,極板間距的變化會導致電容參數(shù)C的變化,,通過這一原理使兩個軸上的加速度轉變?yōu)殡妷盒盘栞敵?。該芯片具有如下特點 :
⑴ 表面安裝,。適合安裝于印刷電路板上,;
⑵ 電源電壓范圍是4.75 V~5.25 V,;
?、?測量范圍是-40 g~+40 g,0 g對應的輸出電壓為2.5 V,;
?、?工作溫度范圍為-40℃ ~ +125℃;
?、?具有自檢和自校準功能,;
⑹ CMOS信號調(diào)理器,;
?、?4階貝塞爾濾波器脈沖形狀完整保留;
?、?低電壓檢測,、時鐘監(jiān)視器和EPROM奇偶校驗狀態(tài)。
加速度傳感器的物理模型與等效電路如圖2所示,。加速度傳感器采用硅半導體材料制成的電容傳感器,,有3個極板,上下兩個極板是固定的,,分別接A,、B端,;中心極板是可動的,接O端,這樣就構成了兩只背靠背電容,。
眾所周知,,電容的計算公式為:
其中,ε0是真空介電常數(shù),,εr是電容極板之間的相對介電常數(shù),,A是極板重疊面積,d是兩極板之間的距離,。當受到振動或者沖擊時,,中心極板就會發(fā)生移位,由式(1)可知,,CAO和CBO的電容量C1,、C2隨極板之間距離的變化而改變。當受到向上的加速度時,,中心極板在慣性力的作用下產(chǎn)生了一定的位移,,使得CAO和CBO的電容量發(fā)生變化,從中可獲取加速度信號,。該信號經(jīng)過積分器和放大器,,送至貝塞爾濾波器。貝塞爾濾波器能提供一個平坦的延時響應,,可保證脈沖波形的完整性,。
由MMA3201KEG構成的加速度傳感器來測量潛油電泵的振動應用電路如圖3所示。其中C3為電源去耦電容,;引腳端6輸出X軸加速度電壓,,由R1和C1構成低通濾波器濾波后輸出;引腳端11輸出Y軸加速度電壓,,由R2和C2構成低通濾波器濾波后輸出,;引腳端5連接到高電平時,在上升沿時刻可使芯片初始化(復位),;引腳7檢測到故障時,,輸出高電平信號。
2 振動信號的測量與傳輸設計
在工業(yè)現(xiàn)場進行數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控時通常選用儀表放大器來完成信號的調(diào)理,,但其在進行長線傳輸時會產(chǎn)生以下問題:⑴由于傳輸信號是電壓信號,,在傳輸過程中會受到噪聲的干擾而不純潔;⑵傳輸線的電阻會產(chǎn)生電壓降,,那么接收端的信號就會產(chǎn)生誤差,;⑶在現(xiàn)場如何提供儀表放大器所需要的不同工作電壓也帶來一定問題,。
為了解決上述問題和避開相關噪聲的影響,,本文借鑒工業(yè)上常用的兩線制4 mA~20 mA模擬電流環(huán)傳輸機制,其數(shù)據(jù)傳輸方式在井下具有較強的抗干擾能力,能夠有效解決可靠性問題,。4 mA表示零信號,,20 mA表示信號的滿刻度,20 mA電流通斷所引起的電火花不足以引燃瓦斯,,因此取20 mA為上限來防爆,,下限不取0 mA是為了能夠檢測斷線。
本文選用美國BB公司生產(chǎn)的兩線制V/I變換器XTR115[3],,通過電壓信號控制輸出電流來傳輸振動信號,。
XTR115具有如下性能特點:
⑴ XTR115屬于二線制電流變送器,,可將傳感器產(chǎn)生的40 μA~200 μA弱電流信號放大100倍,,獲得 4 mA~20 mA的標準輸出。當環(huán)路電流接近32 mA時能自動限流,。
?、?芯片中增加了+2.5 V、+5 V精密穩(wěn)壓器,,其輸出電壓精度為±0.05%,,可給外部電路單獨供電,從而簡化了外部電源的設計,。
?、?精度高,非線性,,誤差小,。轉換精度可達±0.05%,非線性誤差僅為±0.003%,。
?、?專門設計了功率管接口,適配外部NPN型功率晶體管,,它與內(nèi)部輸出晶體管并聯(lián)后可降低芯片功耗,。
⑸ XTR115由環(huán)路電源供電,,其允許范圍為7.5 V~36 V,。
其傳輸電路如圖4所示。
圖4中,, U1的8腳為振動芯片U2提供+5 V的電壓,,這樣既可以節(jié)省井下電路有限的空間,又減少了經(jīng)過功能器件后信號的損耗,,同時也減少了電流的損耗,,使傳輸?shù)骄系男盘柛訙蚀_,。U1和U3的4腳輸出的是轉換后的振動電流信號,該信號將隨著電纜傳回到地面系統(tǒng)進行處理,。
3 振動測試系統(tǒng)的調(diào)試
潛油電泵監(jiān)測系統(tǒng)采用三相交流電機作為實驗室條件來測試該測振系統(tǒng)能否正常工作[5],。采集到的X軸的振動信號輸出波形如圖5所示。
通過觀察上面采集的振動波形的時域波形圖可知電機運轉正常,,從其波動范圍可看出這個頻率與電機的頻率基本一致,。上述波形的頻譜圖如圖6所示。
由振動頻譜圖可看出電機的X軸振動數(shù)據(jù)在頻域中的主要頻率成分都表現(xiàn)在50 Hz 附近,,取一尖峰值46.5 Hz,,根據(jù)該值可求得電機轉速為:46.5×60/2=1 395 r/min,這與電機的額定轉速基本一致,,表明本文所設計的振動測試系統(tǒng)所采集的數(shù)據(jù)就是電機在正常運行時的振動數(shù)據(jù),,從而說明該測試系統(tǒng)用于電機振動信號的采集是有效可行的。
4 結論
本文主要測量在電機運行情況下潛油電泵機組的振動情況,。首先通過采用MMA3201KEG變電容式加速度傳感器測得電潛泵機組的振動模擬電壓信號,;隨后通過XTR115電流發(fā)生器將測得的振動電壓信號轉換成易于傳輸?shù)碾娏餍盘枺娏餍盘柾ㄟ^潛油電泵三相動力電纜傳輸?shù)降孛嫦到y(tǒng),,由地面系統(tǒng)來完成對信號的采集,、處理;最后根據(jù)采集得到的振動信號評估此時電潛泵機組的振動情況,,以此來完成對機組振動情況的監(jiān)測,。本系統(tǒng)在設計時充分考慮了井下裝置的安裝空間和器件的干擾性,巧妙地利用XTR115的+5 V穩(wěn)壓電源對井下裝置進行供電,,并采用二線制4 mA~20 mA模擬電流環(huán)傳輸信號,,將所測得的信號排除井下復雜環(huán)境的干擾而準確傳輸?shù)降孛嫦到y(tǒng)并進行分析。多次試驗最終驗證了本測試系統(tǒng)能夠準確,、可靠地實現(xiàn)對潛油電泵機組振動信號的采集和測量,。
參考文獻
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