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變頻器在電廠凝結水泵中應用的經濟性分析及出現問題的分析
摘要: 廣州發(fā)電廠位于廣東省廣州市,始建于1935年,,經過多次改造容后?,F在該廠有4臺60MW抽氣供熱機組(#1~#4機)和1臺25MW余熱綜合利用機組(#0機),,是廣州市主要的供熱電廠,,集中供汽不僅為廣州市的環(huán)保做出了很大貢獻,,同時也創(chuàng)造了一定經濟效益。在當前競價上網,、燃煤價格上漲的嚴峻形式下,為了提高自身的競爭力,,創(chuàng)造更好的經濟效益,。
Abstract:
Key words :

1 引言
廣州發(fā)電廠位于廣東省廣州市,始建于1935年,,經過多次改造容后?,F在該廠有4臺60MW抽氣供熱機組(#1~#4機)和1臺25MW余熱綜合利用機組(#0機),是廣州市主要的供熱電廠,,集中供汽不僅為廣州市的環(huán)保做出了很大貢獻,,同時也創(chuàng)造了一定經濟效益。在當前競價上網,、燃煤價格上漲的嚴峻形式下,,為了提高自身的競爭力,,創(chuàng)造更好的經濟效益。我們必須大力推進節(jié)能降耗改造,,爭取安全多發(fā),。自從2003年至今,該廠進行了一系列節(jié)能降耗改造項目,,其中凝結水泵電機改變頻控制,,采用ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司的ACS800變頻器,節(jié)能效果顯著,。運行中也出現了一些問題,,最后我們經分析研究并總結經驗教訓,提出了針對性的解決方法,。目前各凝結水泵變頻運行良好,。

 

2 凝結水泵的運行工況
在汽輪機內做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結后,集中在熱水井中而凝結水泵的作用是把凝結水及時地送往除氧器中,。在正常運行時,,凝汽器內的水位不能過高或過低。調整凝汽器內的水位是凝結水泵運行中的一項主要工作,。沒有使用變頻器之前,,凝汽器內的水位調整是通過改變凝結水泵出口閥門的開度進行節(jié)流調節(jié)。在節(jié)流過程中凝結水泵的特性曲線不變,,葉片轉速不變,,依靠關小閘閥,人為地增加管道阻力以減小流量,,因此,,大量能量在閥門上損耗。同時,,電動機和水泵長期處于高速,,大負荷下運行,以及對閥門的頻繁操作,,造成維護工作量大,,設備壽命降低,影響機組的穩(wěn)定運行,。

3 凝結水泵改變頻控制的經濟效益
該廠#1~#4機為C60-8.83/1.27型汽輪機,,該型汽輪機配備兩臺12NL-125型凝結水泵,其揚程125M, 流量320T /H,,電機功率為180kM,,電壓380V。異步感應電動機,,其轉速公式為n=n1(1-s)=60f/p(1-(n1-n)/n1), 可見,,只要改變其中任何一個參數都可以實現轉速的改變,。變頻器是通過改變電源頻率f的方式來改變電動機轉速的。對于某一電動機,,轉速與頻率是線性關系的,,如圖1所示。


由此可見,,變頻調速線性度很好,,從而省去由于節(jié)流調節(jié)的功率損耗,可達到節(jié)能的目的,。根據流體動力學理論和水泵的特性曲線可知,,水泵的流量、轉速,、扭矩,、功率之間有如下的關系:
Q/Qe=n/ne , H/He=(n/ne)² , P/Pe=(n/ne)³ (1)
式中:Qe—泵的額定流量,He—泵的額定扭矩,,Pe—泵的額定功率,,
ne—泵的額定轉速。
由此公式(1)可知,,當流量下降20%時,,轉速相應下降20%,而功率下降了40%,,也就是節(jié)約電能40%,。可見,,變頻器調速節(jié)能效果非常顯著,。

以下是該廠凝結水泵改變頻控制前、后錄得的一組數據,,如表1,。
表1 #1機凝結水泵改造前后數據對照表

由表1可知,凝結水泵的平均電流從219A降至166A,,以該廠#1機全年運行時間t=6800小時計算,,每年節(jié)約電量為:
W節(jié)約=W原-W改后=20.5萬kW·h
以該廠供電價0.36元/ kW·h 計算,節(jié)約電量折合人民幣為:
20.5×0.36=7.38萬元
這次變頻器改造的成本約為12萬元,,可見只需約18個月即可以收回成本,因此經濟效益是可觀的,。

4 出現問題的分析和處理
4.1變頻器溫度過高故障停運
2004年9~10月間,,#2機乙凝結水泵變頻器由于工作環(huán)境溫過高造成故障停機發(fā)生了3次。對我們節(jié)能降耗安全運行構成了隱患,。我們通過現場分析檢查發(fā)現供貨商提供的變頻器控制柜內原來的散熱用風扇為38W小風扇,,且安裝在側壁,,通風散熱效果差。如圖2:

另外,,該控制柜安裝在封閉的380V母線室內,,母線室在夏季自身環(huán)境溫度高達40℃左右,通風差,。我們錄得故障停機時的控制柜內溫度為85℃,,變頻器本體溫度高達98℃。而ACS800變頻器正常工作環(huán)境條件要求,,溫度在-40~70℃,,干燥潔凈的空氣。

經過我們的分析測算,,將風扇安裝在變頻器柜頂部,,并采用兩個100W的風扇通風散熱。如圖3所示,。
根據流體動力學,,熱空氣向上通過柜頂排出,冷卻空氣從柜側底邊的通風網吸入,,如此循環(huán)反復達到良好的通風散熱效果,。同時,我們在380V母線室圍墻頂側加裝兩臺大功率排風扇用于母線 室的通風散熱,。改造后,,我們錄得正常運行時,柜內空氣溫度為65℃,,基本滿足了變頻器的正常工作條件,。



圖3 改后雙100W風扇

4.2凝結水泵馬達振動大
#1機乙凝結水泵變頻器改造后,在試運行過程中,,當變頻調速至1350r/min運行時,,我們測量該馬達徑向振動快速增加至0.35mm,遠遠超過規(guī)程規(guī)定的0.08mm的正常值,。正常運行時,,凝結水流量在180~260t/h之間變化,很多時都是把凝結水泵轉速調整到1350r/min左右運行,。這就給我們檢修工作提出了一個難的課題,。如何解決該泵的振動問題,關系到我廠的節(jié)能降耗和安全多發(fā)的經濟效益問題,。

為此,,我們對該泵進行了振動監(jiān)測和診斷分析。我們發(fā)現當工頻運行時,馬達振動值為0.02mm,,單獨試馬達時振動值為0.01mm,,而且變頻調速把轉速降至1300r/min以下時,振動值也逐漸降低至正常值以內,。一開始診斷時,,我們走了一些彎路。按常理,,我們判斷為馬達本體電氣方面的因素引起的,,經過對電機電氣參數的重新檢查和調整,重新調整磁力中心,、更換電機軸承,、調整電機軸承間隙和緊力、及聯軸器上的連接螺栓按重量對稱安裝等一系列檢查調整后,,電機振動故障仍不能排除,,證明我們上述診斷結論是錯誤的。后來我們對電機進行升速曲線分析,,結合前面的處理經驗,。我們發(fā)現該電機的工作轉速和其升速曲線上出現振動峰值的轉速過于接近。每個機械系統(tǒng)都有一個固有的振動頻率,,單就某一電機而言,,其固有頻率f與電機系統(tǒng)的支撐剛度K,電機轉子質量m有關,,當電機和泵體聯機時,,應將他們視為一個整體系統(tǒng)來看待,這樣,,整個機組系統(tǒng)的固有頻率發(fā)生了變化,,當電機的轉頻和該系統(tǒng)的固有頻率接近時,由于轉子不平衡共振將產生異常振動,。因此不難理解,,為什么電機單體試車時正常,而和泵體聯體試車時在某一速度范圍出現強烈共振了,。

4.3 針對我們的診斷分析,,我們采取了如下的處理措施
(1) 把電機轉子與泵體作為一個整體系統(tǒng)重新校正其動平衡,從而改變其轉子質量,。
(2) 對于凝結水泵基礎進行加固處理,,從而改變其支撐剛度。

通過以上兩項措施后,,我們改變了該整體系統(tǒng)的固有頻率,,避免在某一轉速范圍內產生的共振,從而消除了電機振動大的故障,機組恢復了正常運行,。
5 結束語
在燃料成本大幅上漲,電價實行競價上網的嚴峻形式下,,電廠選用一些節(jié)能潛力較大的泵與風機實施變頻調速改造的意義非常重大,。我廠凝結水泵實行變頻調速后,在節(jié)能降耗方面產生了顯著的經濟效益,。同時也減少電機啟動時的電流沖擊,,延長了設備壽命,從而降低了檢修維護的成本,,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性,。雖然,在改造過程中也出現了一些問題,,這些都是很正常的,,但我們不會知難而退,而是迎難而上,,認真研究分析,,最終都能很好的解決問題。變頻器在其他系統(tǒng)上也有廣泛的應用空間,,值得我們大家今后繼續(xù)研究探討,。本文提及的一些經驗,對于使用同類型的設備系統(tǒng)的兄第單位可以借鑒,。

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