[摘 要]介紹了濟鋼120t轉爐自動上料系統(tǒng)改造后的工藝流程,,系統(tǒng)硬件,、軟件構成以及網(wǎng)絡配置、通信,、數(shù)據(jù)共享等功能,。該系統(tǒng)改造后,完成了2,,3號120t轉爐輔原料及鐵合金上料系統(tǒng)工藝設備的電氣控制和儀表控制,,其設備的集中監(jiān)視與操作通過HMI上的CRT畫面進行,。
0 引言
濟南鋼鐵股份有限公司2,3號轉爐煉鋼工程是在原先預留的位置新建120t頂?shù)讖痛缔D爐,。輔原料和鐵合金供料系統(tǒng)主要是供給轉爐,、鋼包所需的各種合格粒度的輔原料和鐵合金,輔原料和鐵合金供料系統(tǒng)由已有的上料系統(tǒng)延伸到2,,3號120t轉爐供料系統(tǒng),。該系統(tǒng)采用先進的自動控制技術,提高了控制精度,,增強了可靠性,,并簡化操作,減少了操作定員,,自改造后取得了顯著效果。
1 上料工藝
上料系統(tǒng)(A系統(tǒng))由輔原料高位料倉上料系統(tǒng)(A1系統(tǒng)——原有系統(tǒng)延伸),,鐵合金中位料倉上料系統(tǒng)(A2系統(tǒng)——原有系統(tǒng)延伸),,鐵合金爐后料倉上料系統(tǒng)(A3系統(tǒng)——原有系統(tǒng)延伸),1號精煉高位料倉上料系統(tǒng)(A4系統(tǒng)——原有系統(tǒng)),,2號精煉高位料倉上料系統(tǒng)(A5系統(tǒng))共5個部分組成,。工藝流程如圖1所示。
2 系統(tǒng)結構
2.1 硬件配置
系統(tǒng)采用適合控制距離較遠和分散對象的Quantum系列控制平臺,,以PLC作為基礎級,,對生產(chǎn)過程進行計劃設定、聯(lián)鎖控制,;以工業(yè)微機作為監(jiān)控管理級,。自動控制系統(tǒng)采用集中/分布式結構,由1套Quanrum控制器CPU53414和3臺工業(yè)微機監(jiān)控站構成集散控制系統(tǒng),。Quantum控制器數(shù)據(jù)處理速度達0.09~0.45Kb/ms,,采用RIO擴展方式,通過同軸電纜把本地主機(CPU)與遠程I/O站相連,,采用MB+網(wǎng),,將一系列 TSX Momentum連接在CPU處理器上,實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的數(shù)據(jù)采集及控制,。采用環(huán)形以太網(wǎng)實現(xiàn)PLC之間及PLC與監(jiān)控管理器之間的數(shù)據(jù)互鎖,、數(shù)據(jù)采集和控制。監(jiān)控站與服務器之間采用TEP/IP協(xié)議傳輸,。
新增控制設備的配置:輔原料及鐵合金上料PLC的IP地址為已有系統(tǒng)的IP地址,,另在遠程機架上增加2塊數(shù)字量輸入模塊DDI、2塊數(shù)字量輸出模塊 DDO,。并在主機架上插入3塊Profibus-DP通信模塊CRP,,通過通信模板與現(xiàn)場I/O通信設備進行現(xiàn)場總線的連接,,現(xiàn)場設備由Turck公司現(xiàn)場總線模塊所構成,其硬件系統(tǒng)配置見圖2,。
2.2軟件配置
2.2.1 控制軟件
系統(tǒng)采用的Concept2.5編程軟件,,是基于Windows2000操作環(huán)境下的編程工具,它含有全部的IEC-1131規(guī)定的編程語言,;用戶可創(chuàng)建自己的函數(shù)塊,,并可重復使用;內(nèi)置的模擬仿真調試器可離線仿真,,加快應用軟件的開發(fā)和調試,;提供多達7層的軟件存取保護,防止非法訪問,,安全,、可靠;具有強大的在線幫助功能,,界面友好,,信息量大,極大地方便了應用開發(fā)人員的使用,。運用梯形邏輯ID控制及功能塊FBD相結合,,將固定的算法及頻繁使用的邏輯定義成DFB塊,在需要使用時隨時調用,。系統(tǒng)定義的DFB塊有:打滑檢測,、跑偏檢測、卸料小車定位,、電液推桿起停,、啟動始點-終點判斷、設備啟動遲滯檢測,、清料時間計算,。
當料倉出現(xiàn)低料位或操作員認為需要上料時,選擇流程及料倉設定值,,卸料小車自動定位,,電液推桿自動打到相應的料倉,再沿逆料流方向依次啟動相關設備,,開始上料,。若出現(xiàn)高料位則停止相應的電振,帶式輸送機依然運行,,由操作工自行處理,;若出現(xiàn)超高料位時則停止所有設備;當其中某一設備有故障時立即停止所有設備,,經(jīng)過清料延時后依次停止上游設備,。當皮帶的累積值等于設定值時會自動停止正在運行的振動給料機,,當有更換料種或流程切換時,停止非公共設備,,清料延時后,,卸料小車自動定位,電液推桿自動轉到相應的料倉,。
2.2.2 監(jiān)控軟件
該系統(tǒng)設有兩個操作站,,一個設在地下料倉操作室,采用Vijelook軟件開發(fā)平臺,;另外一個設在轉爐主控室,,采用Monitor ProV7軟件開發(fā)平臺。Vijelook軟件是單機版,,它通過交換機直接與CPU進行數(shù)據(jù)交換,;Monitor ProV7軟件是網(wǎng)絡版,它工作在普通的PC機上,,運行于Windows 2000或XP上,。網(wǎng)絡功能強大,采用Client/Server結構,,即本客戶端的數(shù)據(jù)顯示、設備狀態(tài)監(jiān)控與操作標簽均在服務器端建立,,CRT操作均通過服務器轉發(fā)到PLC,,以完成對生產(chǎn)過程設備的操作與監(jiān)控,它包括兩大部分:畫面(HMI)部分和實時數(shù)據(jù)庫(RTDB)部分,。
該系統(tǒng)兩個操作站的使用權通過操作權限來選擇,,當操作工選擇地下料倉操作時,主控室操作站只能監(jiān)控,,操作權限被自動封鎖,;當選擇主控室操作時地下料倉只能監(jiān)控,操作權限被自動封鎖,。兩個操作站具有同等的監(jiān)控功能,。
(1)登錄身份及權限保護。HMI畫面設有登錄,、退出,、幫助、診斷按鈕,,并賦予不同人員不同的操作級別,。系統(tǒng)工程師的權限最大,可以修改,、組態(tài),、退出系統(tǒng),。操作人員的權限相對較小,僅能操作瀏覽主要的操作畫面,。維護工程師可以對某些電氣設備的運行參數(shù)進行修改,、瀏覽故障分析畫面,但不能對系統(tǒng)進行組態(tài)和修改用戶權限,。
(2)實現(xiàn)主控室對現(xiàn)場設備的實時動態(tài)監(jiān)控和檢測,。上位機監(jiān)控操作畫面充分利用了MP7特有的動態(tài)圖形編輯功能(標準動態(tài)圖形編輯功能、高級動態(tài)圖形編輯功能),,完成CRT操作,、過程值顯示、報警等,。為了維護操作的需要,,編輯了任務狀態(tài)顯示畫面、實時趨勢顯示畫面,、歷史趨勢顯示畫面,、流程圖顯示操作畫面以及各種操作面板,使操作更加簡單,、快捷,,為全線自動化煉鋼提供了有利條件。
(3)現(xiàn)場設備在線診斷,、報警功能,。當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,提醒用戶及時處理,。重要設備都設有報警監(jiān)控功能,,并對產(chǎn)生報警的設備進行在線分析,查出故障原因后,,在HMI上動態(tài)閃爍,,提醒用戶及時處理,系統(tǒng)自動記錄近期設備的所有報警信息,。
(4)歷史數(shù)據(jù)記錄及趨勢分析,。
3 主要功能
(1)跟蹤功能。計算機系統(tǒng)跟蹤轉爐上料的作業(yè)狀態(tài)信息,,在特定時刻啟動相應程序,,實現(xiàn)對轉爐上料生產(chǎn)的各種控制和管理功能。
(2)故障診斷功能,。網(wǎng)絡故障診斷基于本網(wǎng)絡控制系統(tǒng)的復雜性及安全性,,在OPC Server終端上建立了網(wǎng)絡故障診斷畫面,以檢測網(wǎng)絡系統(tǒng)出現(xiàn)的故障(如數(shù)據(jù)庫故障、ODBC接口故障,、EDI(External Device Interface)故障等),,并能及時給予排除。為了保證網(wǎng)絡的安全,,拒絕非法用戶登錄和破壞,,在L1級系統(tǒng)主畫面上增加了授權訪問控制,即網(wǎng)絡的訪問控制必須由用戶進行身份登錄,,通過口令控制賦予不同用戶不同的權利,。另外系統(tǒng)中還安裝了防火墻軟件和Norton高效殺毒軟件,以防范計算機病毒的侵犯,。為了操作人員操作方便,,每個監(jiān)控系統(tǒng)的HMI上建有控制設備故障診斷畫面,以便控制設備出現(xiàn)的各種故障,,如:皮帶機跑偏檢測,、皮帶機打滑檢測、設備啟動遲滯判斷,、卸料小車移動超時判斷等,。
(3)控制方式。120t轉爐自動上料過程控制系統(tǒng)的控制方式分為CRT自動,、CRT手動,、非常手動、機旁手動等4種操作方式,。1)CRT自動,。此種操作方式是當操作控制條件和工藝及設備連鎖條件成立時,系統(tǒng)自動完成一個工藝過程的控制(或動作)的操作方式,。例如,,當選定的某流程的設備啟動/運行條件成立時,,控制系統(tǒng)就會自動地依次啟動/運行相關設備,。2)CRT手動。此種操作方式是當操作控制條件和設備連鎖條件成立時,,人工依照工藝順序分別對設備進行各種操作(如啟動膠帶輸送機,、卸料車等)的單機操作方式。3)非常手動,。操作工根據(jù)經(jīng)驗,,在集中控制室內(nèi)操作,只有基本的故障聯(lián)鎖,,沒有設備聯(lián)鎖,,主要用于工程師調試。4)機旁手動。根據(jù)工藝要求在機旁人工操作,,進行單機設備檢修和調試時使用,。
(4)卸料小車自動定位。操作工選擇料倉后,,程序自動進行始點-終點判斷,,判定正確后,卸料小車自動運行到位,,電液推桿打到相應的料倉,。
4 關鍵技術
120t轉爐自動上料系統(tǒng)的上位監(jiān)控和服務器應用OPC(OLE for Process Control)界面進行通信。作為 Client/Server結構,,轉爐主控室上位機的數(shù)據(jù)通過服務器采集并發(fā)至轉爐上料工作站,,工作站的指令也先發(fā)往此服務器再傳至PLC系統(tǒng)。HMI上數(shù)據(jù)顯示,,設備狀態(tài)監(jiān)控標簽均在服務器端建立,,CRT操作也均通過服務器轉發(fā)到PLC,以完成對生產(chǎn)過程設備的操作與監(jiān)控,。服務器放置SQL7.0大型數(shù)據(jù)庫,,通過ODBC接口與MP7實現(xiàn)連接,完成對歷史數(shù)據(jù)的存儲,。通信原理如圖3所示,。
5 結束語
濟鋼120t轉爐自動上料系統(tǒng)自2005年3月改造投產(chǎn)運行后,每日上料1300多t,,比原來多了2~3倍,,卻沒有增加定員,并且新增設備也很少,,從而降低了生產(chǎn)投入,。A5系統(tǒng)為鐵合金(Si、Mn,、Pe)上料系統(tǒng),,此系統(tǒng)投入后,為濟鋼冶煉多品種鋼提供了先決條件,。