一,、前言
山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司100MW機組制粉系統(tǒng)" title="制粉系統(tǒng)">制粉系統(tǒng)的排粉機原采用入口擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,,并且為減小三次風(fēng)量,排粉機入口管道還采取了縮口(Ф1200管道縮為Ф800管道)及增加小擋板的措施,,浪費了大量的電能,。為降低能耗,經(jīng)北京利德華福電氣技術(shù)有限公司專業(yè)技術(shù)人員多次分析討論后認為對排粉機電動機進行變頻改造是可行的,對制粉系統(tǒng)的負壓" title="負壓">負壓形成及三次風(fēng)影響不大,,因此決定在4#爐排粉機進行高壓變頻改造,。2004年11月22日開始準備材料,DCS系統(tǒng)增加變頻標簽,,下載軟件,,2004年12月8日土建開工,2005年4月1日開始全面調(diào)試,,2005年4月7日一次投運成功,,節(jié)能效果良好。
二,、改造情況介紹
1.原設(shè)備情況
山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司4#爐排粉機設(shè)備技術(shù)參數(shù):
1)排粉機數(shù)量:2臺
2)排粉機參數(shù):

配套電機參數(shù):

3)運行參數(shù):單臺排粉機風(fēng)量48000 m3/h,,年運行時間5850小時,,工頻運行時電動機平均電流Ig40A,。
4)電價:單位成本電價:0.24元/kWh
2.改造后的設(shè)備情況
1)HARSVERT-A06/080高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)" title="調(diào)速系統(tǒng)">調(diào)速系統(tǒng)如圖1,技術(shù)參數(shù)如下表:

HARSVERT-A06/080設(shè)備參數(shù)

2)變頻調(diào)速系統(tǒng)主回路介紹,,如圖2

圖2:變頻調(diào)速系統(tǒng)主回路
系統(tǒng)由變頻器" title="高壓變頻器">高壓變頻器和旁路柜兩部分組成,,圖2中所示的QS1、QS2,、QS3均包含在旁路柜中,。QF、M為原有設(shè)備,。
該系統(tǒng)具備手動工/變頻切換功能,。QS2和QS3不能同時閉合,在機械上實現(xiàn)互鎖,。變頻運行時,,QS1和QS2閉合,QS3斷開,;工頻運行時,,QS3閉合,QS1和QS2斷開,。
3,、排粉工藝介紹,如圖3

圖3:排粉工藝流程圖
排粉風(fēng)機在制粉系統(tǒng)中裝在球磨機,,粗粉分離器,、細粉分離器之后,保證原煤在球磨機內(nèi)同來自空氣預(yù)熱器的熱風(fēng)和排粉機出口的再循環(huán)風(fēng)混合,,將原煤干燥,,并研磨成煤粉,而煤粉隨排粉機所產(chǎn)生的負壓氣流,經(jīng)細粉分離器把風(fēng),、粉分開,,煤粉落入煤粉倉中貯存,剩余氣體內(nèi)含有5~10%的風(fēng),、粉混合物,,作為三次風(fēng)經(jīng)排粉風(fēng)機出口送入爐膛或作為一次風(fēng)與給粉機落下的煤粉排入一次風(fēng)箱混合送入爐膛。通過上述流程介紹我們可以看出,,在制粉系統(tǒng)中排粉機主要為系統(tǒng)提供負壓,。在對排粉機進行變頻改造后通過將排粉機入口風(fēng)門全開,同時適當(dāng)調(diào)節(jié)出口風(fēng)門,,完全可以滿足為制粉系統(tǒng)提供負壓的需要并且不對三次風(fēng)造成影響,。
三、排粉機節(jié)能效果
1),、單臺工頻功耗計算:
Pd:電動機功率,;ηd:電動機效率;U:電動機輸入電壓,;I:電動機輸入電流,;cosФ:功率因子。
計算公式:Pd= ×U×I×cosФ
單臺工頻功耗:Pd= ×U×I×cosФ=1.732×6V×40A×0.87=361.64kW(包括管道縮口及擋板節(jié)流損失)
2)單臺變頻功耗計算:
通過流體力學(xué)的基本定律可知:風(fēng)機,、泵類設(shè)備均屬平方轉(zhuǎn)矩負載,,其轉(zhuǎn)速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關(guān)系:Q∝n,,H∝n2 ,p∝n3,;即,流量與轉(zhuǎn)速成正比,,壓力與轉(zhuǎn)速的平方成正比,,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。
將現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)帶入 = 公式(Q1是實際排粉機風(fēng)量,,Q0是額定排粉機風(fēng)量,,P0是風(fēng)機的額定功率),
可得變頻工耗:P1=144.90kW
變頻器網(wǎng)側(cè)功耗:Pb= = =150.94 kW
3)單臺節(jié)電率計算:
單臺節(jié)電率:(ΔP/Pd)×100%=(210.7/361.64)×100%=58%
4)單臺實現(xiàn)節(jié)電率計算:
變頻運行時電動機平均電流Ig17A,。
實際節(jié)電率:1-(Ib/Ig) ×100%=1-(17/40)×100%=57.5%
5)變頻調(diào)節(jié)改造后的效益:
年節(jié)約電量=排粉機臺數(shù)×單臺變頻節(jié)電率×單機工頻功率(KW)×年運行小時=2×57.5%×361.64×5850=2432933.1(KWh)按0.24元/KWh計算,,每年可節(jié)約電費58萬元。
按照2004年二期發(fā)電量1439505600KWh計算,,二期廠用電率可下降0.17%,。
目前排粉機入口擋板雖已開至100%,但風(fēng)機入口管道仍為縮口處理,,我們計劃利用檢修機會將該縮口及小擋板進行改造,,進一步減小節(jié)流損失,,使變頻改造效果進一步擴大。

圖4:發(fā)電機組
圖5:操作控制板盤
四,、變頻改造帶來的其他效益
1)由于排粉機屬于頻繁啟動設(shè)備,,采用變頻調(diào)節(jié)后,高壓開關(guān)常合,,極大地延長了檢修周期,。
2)變頻調(diào)速可實現(xiàn)軟啟動,延長了電機及風(fēng)機的使用壽命,。
結(jié)束語
對排粉機進行變頻改造,,在國內(nèi)還是第一次進行,河坡電廠變頻改造的成功經(jīng)驗,,為電力行業(yè)中儲式制粉系統(tǒng)高壓電機改為無級調(diào)速的變頻控制奠定了很好的基礎(chǔ),。今后會有越來越多的火力發(fā)電廠進行類似改造,我們希望有機會同業(yè)內(nèi)同仁進一步交流變頻應(yīng)用中的經(jīng)驗,,共同為建設(shè)節(jié)約型社會貢獻自己的力量,。