《電子技術(shù)應(yīng)用》
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湖北三環(huán)高壓變頻在青海橋頭鋁電公司引風(fēng)機(jī)變頻改造項目
湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司
摘要: 此案例為湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司電廠高壓變頻應(yīng)用的典型案例之一,節(jié)電效果明顯,,在安裝后的實際應(yīng)用運行可靠。其中的旁路方案,,DCS控制的樣板邏輯將為電力行業(yè)和其它行業(yè)的高壓變頻改造提供有力的技術(shù)借鑒作用一.工程概況節(jié)能減排是我國的基本國策,國家制定了《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》,。
Abstract:
Key words :

引言

  此案例為湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司電廠高壓變頻" title="高壓變頻">高壓變頻應(yīng)用的典型案例之一,,節(jié)電效果明顯,在安裝后的實際應(yīng)用運行可靠,。其中的旁路方案,,DCS控制的樣板邏輯將為電力行業(yè)和其它行業(yè)的高壓變頻改造提供有力的技術(shù)借鑒作用

一. 工程概況

  節(jié)能減排" title="減排">減排是我國的基本國策,國家制定了《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》,。為實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo),,國家啟動了“十一五”國家十大重點節(jié)能工程,電動機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程是其中之一,。為此,青海橋頭鋁電公司從大局出發(fā),,本著對社會負(fù)責(zé)的態(tài)度,,積極響應(yīng)國家節(jié)約減排的號召,進(jìn)一步挖掘節(jié)能潛力,,降低發(fā)電生產(chǎn)成本,,決定對#52臺引風(fēng)機(jī)1250kW電機(jī)高壓電動機(jī)加裝高壓變頻器改造。

  #52臺引風(fēng)機(jī)1250kW電機(jī)在工頻" title="工頻">工頻狀態(tài)下為保證其滿足最大運行工況的需要,,電機(jī)容量均按最大需求選取交流電動機(jī),,風(fēng)機(jī)均工作在最大工作需求狀態(tài)下,為滿足工況變化的需要,,風(fēng)機(jī)采用調(diào)整風(fēng)門擋板的開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量的方法,。當(dāng)機(jī)組滿負(fù)荷運行時,吸風(fēng)機(jī)入口擋板開度約46%,,能量損失大,,風(fēng)機(jī)效率低,振動大。同時由于電機(jī)電氣控制采用星/三角形直接啟動,。頻繁的起停產(chǎn)生58倍的啟動電流,,會導(dǎo)致電動機(jī)發(fā)熱,增加了電機(jī)維修成本,,縮短電機(jī)的使用壽命,。

  采用變頻調(diào)速控制技術(shù)是解決上述問題的重要手段之一。利用高壓變頻器對風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行變頻控制,,實現(xiàn)風(fēng)量的變負(fù)荷調(diào)節(jié),。這樣,不僅解決了風(fēng)門調(diào)節(jié)線性度差,、純滯延大等難以控制的缺點,,而且提高了系統(tǒng)運行的可靠性;更重要的是減小了因風(fēng)門變化造成的壓流損失,,減輕了風(fēng)門的磨損,,降低了系統(tǒng)對風(fēng)道密封性能的破壞,延長設(shè)備的使用壽命,,維護(hù)量減小,,改善了系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約能源,,為降低廠用電率提供了良好的途徑,。

  以#5爐甲乙引風(fēng)機(jī)" title="引風(fēng)機(jī)">引風(fēng)機(jī)為例,現(xiàn)場運行參數(shù)如下:

5#爐引風(fēng)機(jī)根據(jù)理論測算變頻后頻率為32.5HZ,,功耗為354kW,。

5#爐引風(fēng)機(jī)根據(jù)理論測算變頻后頻率為32.5HZ,功耗為354kW,。

  節(jié)能率=(785354)/78554.90

  單臺年節(jié)電:(785354)×6953=299.67kWh

  合計節(jié)電2×299.67=599.34kWh,。

  本工程項目施工單位是經(jīng)社會公開招標(biāo)方式產(chǎn)生。經(jīng)招標(biāo)組綜合評議最終確定湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司為本次改造項目的中標(biāo)單位,。

二.工程內(nèi)容

  #5爐甲,、乙引風(fēng)機(jī)變頻改造工程項目為交鑰匙工程,工程包括:變頻器室土建施工(含電纜溝),;電纜敷設(shè)及連接,;控制部分DCS邏輯的編程改造;變頻器的調(diào)試投運,,綜合驗收,;節(jié)能評估等。現(xiàn)對改造中主體的旁路配置和DCS控制描述如下:

旁路柜配置

  變頻器采用“一拖一手動旁路柜”配置方案:為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,,變頻器加裝工頻旁路裝置,。當(dāng)變頻器異常不能正常運行時,,電機(jī)可以手動切換到工頻運行狀態(tài)下運行,以保證生產(chǎn)的需要,;其原理圖如下:

  QF為用戶側(cè)高壓開關(guān)" title="高壓開關(guān)">高壓開關(guān)柜,,由用戶提供;QS1,、QS2,、QS3由供方與變頻器配套提供。高壓電源經(jīng)用戶開關(guān)柜高壓開關(guān)QF到刀閘柜,,經(jīng)輸入刀閘QS1到高壓變頻裝置,,變頻裝置輸出經(jīng)出線刀閘QS2送至電動機(jī);高壓電源還可經(jīng)旁路刀閘QS3直接起動電動機(jī),。進(jìn)出線刀閘QS1,、QS2和旁路刀閘QS3的作用是:一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,即可馬上斷開出線刀閘QS2,,再斷進(jìn)線刀閘QS1,,將變頻裝置隔離,手動合旁路刀閘QS3,,在工頻電源下起動電機(jī)運行,。QS1QS2,、QS3安裝在一個刀閘柜中與變頻裝置配套供貨,。QS2QS3之間通過機(jī)械閉鎖,防止誤操作,。電機(jī)及用戶側(cè)高壓斷路器QF保留用戶原有設(shè)備,。

DCS方案描述

  風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行變頻改造后,原先DCS系統(tǒng)對風(fēng)系統(tǒng)的控制方式發(fā)生了根本改變,,必須對所有設(shè)計一次風(fēng)系統(tǒng)的順控,、自動邏輯和畫面進(jìn)行全面修改,增加變頻模式下操作,、順控啟停、事故聯(lián)鎖,、協(xié)調(diào)控制等功能,。橋頭鋁電DCS系統(tǒng)使用北京國電智深產(chǎn)品,為充分保證系統(tǒng)的可靠,,橋頭鋁電熱工,、電氣部門對邏輯控制的每個步驟和細(xì)節(jié)都進(jìn)行了詳細(xì)反復(fù)綜合考慮,最終得出詳細(xì)的控制邏輯,。首先在此邏輯中對手動旁路的3刀閘位置在控制中予以監(jiān)測,,確??煽浚黄浯螌χ饕l(fā)熱器件進(jìn)行溫度監(jiān)測,;另外加裝緊急停機(jī)按鈕,,并確保緊急停機(jī)直接控制斷開高壓開關(guān)。同時工變頻切換時,,保證調(diào)節(jié)擋板調(diào)節(jié)方式一致,。此邏輯在安裝后的實際應(yīng)用中也證明是一套較為全面完整可靠的邏輯,亦為電廠變頻改造DCS控制的典型樣板邏輯,。邏輯控制描述如下:

1 DCS變頻正常啟動

  A,、 手動合上QS1QS2,,斷開QS3,;

  B、 DCS開關(guān)狀態(tài)顯示QS1,、QS2已經(jīng)手動合上,,QS3斷開(變頻狀態(tài));

  C,、 DCS調(diào)節(jié)擋板開度(小于5%),;

  D、 DCS發(fā)送的變頻方式運行指令,,在變頻系統(tǒng)條件允許(柜門已關(guān),、控制電源正常、風(fēng)扇開關(guān)正常和沒有其它電氣故障)情況下,,向DCS發(fā)出變頻器就緒”信號,;向DCS發(fā)出引風(fēng)機(jī)開關(guān)合閘允許”信號;

  E,、 DCS在接收到開關(guān)合閘允許”信號后,,合6kV高壓開關(guān);

  F,、 變頻器在接收到6kV高壓開關(guān)已合信號后,延時給DCS發(fā)一個請求運行信號,;

  G、 DCS在接受到請求運行信號后,,發(fā)出啟動運行指令,。變頻器在接收到運行指令信號后變頻器開始運行,同時給DCS發(fā)一個變頻運行狀態(tài)信號,,運行頻率從0Hz按照設(shè)定的時間升頻至給定頻率值,;

  H、 DCS調(diào)節(jié)擋板開度(大于95%),;

  I,、 DCS可以在變頻器啟動以前將轉(zhuǎn)速給定信號給定到預(yù)定值,;

2 DCS變頻正常停機(jī)

  A、 在運行時需要正常停機(jī)時,,DCS給變頻器發(fā)出停機(jī)信號,;

  B、 變頻器接收到遠(yuǎn)方停止”信號后,,運行頻率按照設(shè)定的時間降至0Hz,,然后斷開 頻運行信號,發(fā)出“跳高壓開關(guān)”信號,;

  C,、 DCS在接收到跳引風(fēng)機(jī)高壓開關(guān)”信號后,斷6kV高壓開關(guān),;

3變頻緊急停機(jī)說明

  變頻器控制柜設(shè)置緊急停機(jī)按鈕,,可就地緊急分?jǐn)喔邏洪_關(guān)。并向DCS提供緊急停機(jī)信號,;

4工頻正常運行

  A,、 手動斷開QS1QS2,,合上 QS3,;

  B、 DCS開關(guān)狀態(tài)顯示QS1,、QS2已經(jīng)手動斷開,,QS3合上(工頻狀態(tài));

  C,、 按原工頻邏輯執(zhí)行,;

5工頻正常停機(jī)

按原工頻邏輯執(zhí)行;

6變頻工頻切換

  A,、 手動斷開QS1,、QS2,合上 QS3,;

  B,、 DCS開關(guān)狀態(tài)顯示QS1QS2已經(jīng)手動斷開,,QS3合上(工頻狀態(tài)),;

  C、 手動合上QS1,、QS2,斷開QS3,;

  D,、 DCS開關(guān)狀態(tài)顯示QS1,、QS2已經(jīng)手動合上,QS3斷開(變頻狀態(tài)),;

變頻器與DCS信號定義

1變頻器到DCS開關(guān)量信號:

  以上所有數(shù)字量采用無源節(jié)點輸出,,節(jié)點容量均為DC220V/5A。

2變頻器到DCS模擬量信號:

  調(diào)速裝置可以提供兩路4~20mA的電流源輸出,,帶負(fù)載能力均為250Ω

3DCS到變頻器開關(guān)量信號:

4DCS到變頻器模擬量信號:

  該給定值可以為420mA的電流源信號(帶負(fù)載能力必須大于250Ω),。

5DCS原工頻模擬量信號

7電氣到變頻:

8根據(jù)以上信號DCS需配置卡件如下:(2臺)

5.6.5組態(tài)后可監(jiān)測狀態(tài)如下:

三、項目改造效果

湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司有為#5爐2引風(fēng)機(jī)電機(jī)上分別加裝一套湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司生產(chǎn)的6kV/1440kW高壓變頻器裝置,。高壓變頻裝置經(jīng)過50多天的安裝調(diào)試后,,現(xiàn)已投入正常運行。高壓變頻裝置經(jīng)過72小時的工頻和變頻運行對比,,#5爐甲,、乙引風(fēng)機(jī)變頻器投運后節(jié)能效果明顯,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,。節(jié)能情況如下:

改造前引風(fēng)機(jī)運行工況

  

高壓變頻改造后引風(fēng)機(jī)運行工況

高壓變頻改造前后比較

1,、100MW工況比較

2、125MW工況比較

經(jīng)查表:08年,,額定負(fù)荷運行時間約4422小時,,低負(fù)荷運行時間約:3615小時

經(jīng)查表:09年,額定負(fù)荷運行時間約2604小時,,低負(fù)荷運行時間約:3907小時

A,、以08年運行8037小時,額定負(fù)荷運行時間約4422小時,,低負(fù)荷運行時間約:3615小時工況為例,,以此為依據(jù)預(yù)估年節(jié)能情況:

變頻運行功耗為:643*3615+879*4422=6211383kWh

變頻運行節(jié)能量為:13502676-6211383=7291293kWh

平均節(jié)能率為:(59.04%*3615+44.96%*4422)/8037=51.3%

節(jié)約電費:7291293*0.26=189.6萬

節(jié)約標(biāo)煤:7291293*0.35/1000=2552噸

二氧化碳減排:2552*2.493=6362噸

碳減排:2552*0.68=1735噸

B、以08年運行6511小時,,額定負(fù)荷運行時間約2604小時,,低負(fù)荷運行時間約:3907小時工況為例,以此為依據(jù)預(yù)估年節(jié)能情況:

變頻運行功耗為:643*3907+879*2604=4801117kWh

變頻運行節(jié)能量為:10817432-4801117=6016315kWh

節(jié)約電費:6016315*0.26=156.4萬

平均節(jié)能率為:(59.04%*3907+44.96%*2604)/6511=53.4%

節(jié)約標(biāo)煤:6016315*0.35/1000=2105.7噸

二氧化碳減排:2105.7*2.493=5249.5噸

碳減排:2105.7*0.68=1432噸

C,、以08,、09年平均運行小時數(shù)7274小時計,取08,、09年平均額定負(fù)荷運行時間平均3406小時,低負(fù)荷平均運行時間為3868小時,,以此為依據(jù)預(yù)估2010年節(jié)能情況:

變頻運行功耗為:643*7274*53%+879*7274*47%=5480998kWh

變頻運行節(jié)能量為:12147580-5480998=6666582kWh

節(jié)約電費:6666582*0.26=173.3萬

平均節(jié)能率為:(59.04%*3868+44.96%*3406)/7274=52.4%

節(jié)約標(biāo)煤:6666582*0.35/1000=2333.3噸

二氧化碳減排:2333*2.493=5817噸

碳減排:2333*0.68=1586噸

備注:

a、節(jié)約1kWh電量=節(jié)約350g標(biāo)煤

b,、節(jié)約1千克標(biāo)準(zhǔn)煤=減排2.493千克二氧化碳=減排0.68千克

上述節(jié)能情況匯總?cè)缦拢?/p>

1,、 以08年運行8037小時工況計算:節(jié)能量為: 7291293 kWh;節(jié)約電費:189.6萬,;平均節(jié)能率51.3%;節(jié)約標(biāo)煤: 2552噸,;二氧化碳減排: 6362噸,;碳減排: 1735噸。

2,、 以09年運行6511小時工況計算:節(jié)能量為: 6016315 kWh,;節(jié)約電費:156.4萬;平均節(jié)能率53.4%;節(jié)約標(biāo)煤: 2105.7噸,;二氧化碳減排: 5249.5噸,;碳減排: 1432噸。

3,、 以08,、09年平均運行小時數(shù)7274小時計,額定負(fù)荷運行時間平均3406小時,低負(fù)荷平均運行時間為3868小時計算,,節(jié)能量為: 6666582 kWh,;節(jié)約電費:173.3萬;平均節(jié)能率52.4%;節(jié)約標(biāo)煤: 2333噸,;二氧化碳減排: 5817噸,;碳減排: 1586噸。

4,、 通過變頻改造后,,電機(jī)啟動電流由原來的5~8倍額定電流降為1倍以下額定電流,大大減小電網(wǎng)的沖擊和無功損耗,。電機(jī)長期運行在37Hz以下,,最大電流不超過40A,使電機(jī)運行電壓(約4500V)遠(yuǎn)小于工頻運行電壓(6000V),,電流遠(yuǎn)小于工頻運行電流,,大大減小電機(jī)絕緣的老化,延長電機(jī)壽命,。由于轉(zhuǎn)速大大降低,,電機(jī)軸承和風(fēng)機(jī)軸承磨損大大降低,風(fēng)葉的磨損大大降低,,減小風(fēng)機(jī)和電機(jī)維護(hù)成本,。風(fēng)門開度為100%,風(fēng)門前后壓差為0,,風(fēng)門的維護(hù)工作降為0,。風(fēng)量風(fēng)壓的調(diào)節(jié)更為平穩(wěn),減小負(fù)荷波動,,工況更為穩(wěn)定,。

四、結(jié)論

  通過此項目實施,橋頭鋁電公司達(dá)到了節(jié)能改造目的,,并超出預(yù)期效果,,積累了相關(guān)變頻改造項目的經(jīng)驗。

  本次高壓變頻改造工程節(jié)能的效果良好,,工況改善明顯,當(dāng)年收回投資,,超出預(yù)期,,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。同時也為湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司今后的項目提供了堅實的現(xiàn)實依據(jù),。

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