《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 設(shè)計應(yīng)用 > 臺達20PM控制器在包裝膜打孔機的應(yīng)用
臺達20PM控制器在包裝膜打孔機的應(yīng)用
摘要: 本文主要介紹了臺達20PM運動控制器在食品包裝膜打孔機的應(yīng)用,涉及到其追剪控制功能和高速比較、高速捕捉功能,。
Abstract:
Key words :

  摘要本文主要介紹了臺達20PM運動控制器在食品包裝膜打孔機的應(yīng)用,,涉及到其追剪控制功能和高速比較、高速捕捉功能,。

  關(guān)鍵包裝膜 20PM 飛剪 追剪 高速捕捉

 

  在食品行業(yè)中有些包裝膜包裝前必須要打孔,否則在熱封后,完全封閉則會包含很多空氣,,不利于運輸。原來的應(yīng)用情況是包裝膜和包裝原料的運送速度保持一致,,使用一種特殊的極快速氣缸對運動中的包裝膜進行打孔,。但使用這種汽缸由于運行動作頻繁,,所以很容易受到損壞,維修成本非常高,。而且這種氣缸的訂貨周期長,、價格不菲,對許多企業(yè)來說是一筆很大的支出,。為了降低成本,,廠家急需一種簡單耐用的打孔設(shè)備替代品。

  在包裝膜打孔機上使用臺達20PM的正是可以滿足這種要求的極佳解決方案,。

  在新型包裝膜打孔機上使用20PM控制交流伺服電機,,帶動其機械結(jié)構(gòu)左右運動。在運動時實現(xiàn)中間部分包裝膜的絕對靜止,,此時進行氣缸打孔操作(圖1),。

  使用此結(jié)構(gòu)設(shè)備,可實現(xiàn)前后送膜并不停止,,只中間部分包裝膜停止的效果,。

圖1 設(shè)備外觀

系統(tǒng)構(gòu)成

  控制系統(tǒng)使用全系列臺達產(chǎn)品,具體配置如圖2所示,。

圖2 系統(tǒng)配置

控制分析

  此設(shè)備的控制要點有2個:第一,、使機械運動部件跟隨送膜速度變化,以實現(xiàn)絕對靜止,,使用電子凸輪的追剪功能,。使用色標信號來控制凸輪運動與否,所以使用非周期凸輪模式,;第二,、打孔位置方便調(diào)整。

1,、追剪功能

  程序中使用自動建立追剪CAM DATA機制,。自動追剪功能是靠2個飛剪指令語句生成。飛剪功能語句定義如圖3,、圖4顯示,。

 

圖3

 

圖4

  在此設(shè)備控制中,同步時的線速度并不是相等的,,而是V1=2*V2,。

  第一個飛剪語句按照上面格式設(shè)定。第二個飛剪語句的D102,、D103從軸長度設(shè)置成第一個語句的負值,,D111 CAM曲線設(shè)置成H8000,這樣即可使用2個飛剪自動達到追剪功能,。

執(zhí)行語句,,生成的CAM曲線如圖5所示,。

 

圖5 CAM曲線圖

  非周期凸輪控制框架如圖6所示。

 

圖6 非周期凸輪控制框架圖

2.高速比較與捕捉

  由于色標傳感器有信號時并不是要打孔的位置,,所以并不能使用色標信號當(dāng)作非周期凸輪的啟動信號,。所以把主軸編碼器信號并聯(lián)接到MPG1,設(shè)定2個高速計較和1個高速捕捉,,并啟動C204,。使用色標信號當(dāng)作高速捕捉信號,每次色標信號來后,,捕捉C204當(dāng)前值,。然后用C204當(dāng)前值加上要延時的脈沖數(shù)(即打孔位置調(diào)整值),用2個高速比較來控制CLR1的導(dǎo)通和關(guān)斷,。再使用CLR1信號來觸發(fā)START0,啟動非周期凸輪,。

高速比較與捕捉設(shè)定如圖7,、圖8、圖9所示,。

 

圖7

 

圖8

 

圖9

控制程序

  1.參數(shù)初始化(圖10),。

 

圖10

  2.飛剪曲線建立(圖11、圖12),。

 

圖11

 

圖12

 

3.高速比較與捕捉設(shè)定(圖13,、圖14)。

 

圖13

 

圖14

結(jié)束語

目前設(shè)備運行良好,,無論包裝膜傳輸速度快,、慢,都能準確進行打孔,。而且在文本控制器上可以方便的調(diào)整打孔位置,。客戶非常滿意其打孔效果,,準備替換所有生產(chǎn)線上類似設(shè)備,。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載,。