一,、1,、原系統(tǒng)情況
浙江溫州某造紙廠同步造紙生產(chǎn)線三臺壓榨機(jī),,四臺大缸機(jī),七臺同步調(diào)速原使用一臺調(diào)速電機(jī)通過皮帶拖動
二,、2,、變頻同步系統(tǒng)的組成
使用LG系列變頻器通過同步控制對原系統(tǒng)改造,一壓榨和一大缸用11KW電動機(jī)配置7.5KW的變頻,二,、三壓榨和二,、三、四缸7.5KW的電機(jī)配置7.5KW的變頻,。卷紙機(jī)11KW電機(jī)配置15KW的變頻加制動單元和剎車電阻,。
同步器采用上海產(chǎn)KMD08B型8路輸出電機(jī)同步控制器,另配置電位器(0——10V)作微調(diào)使用,。
三,、3、調(diào)試過程
(1)單機(jī)調(diào)試
將同步器8路輸出比例系數(shù)設(shè)定為1.00,,變頻器的扳置為轉(zhuǎn)速顯示,,電位器到0位,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速表,,使用轉(zhuǎn)速表顯示與變頻器轉(zhuǎn)速顯示一致,。
(2)聯(lián)機(jī)投料調(diào)試
a、控制器的第一單元輸出用來控制主電機(jī)即一壓榨機(jī),,故第一單元輸出比例系數(shù)應(yīng)保持在1.00,,其余路數(shù)比例系數(shù)盡量接近1.00,同時使用電位器置于中間位置狀態(tài),,比如比例系數(shù)偏差較大,,可適當(dāng)調(diào)整皮帶輪。
b,、將每一路輸出的輸入源由出廠設(shè)定9改為按第一至第八路順序是:9,、1、2,、3,、4、5,、6,、7,此修改若效果不明顯可全部恢復(fù)到原出廠設(shè)定9,。
c,、生產(chǎn)100克紙,主機(jī)轉(zhuǎn)速約為40赫茲,,生產(chǎn)200克紙,,主機(jī)轉(zhuǎn)速約為35赫茲,因低頻時有振蕩不夠穩(wěn)定,,設(shè)定35赫茲時相對穩(wěn)定,、經(jīng)濟(jì)。
d,、調(diào)同步時出現(xiàn)不同步造成斷紙現(xiàn)象,,可適當(dāng)調(diào)整單臺變頻器加減速時間,,以延長同步同步跟蹤時間,避免因調(diào)速時出現(xiàn)的振蕩現(xiàn)象,,原系統(tǒng)應(yīng)安裝減速器方向不一致,,將減速器轉(zhuǎn)速方向更改統(tǒng)一。
e,、將同步控制器緩啟動升至10所需時間和緩降速10——0V所需時間出廠設(shè)定10秒,,修改為5秒。
f,、按照變頻器距離與電機(jī)的遠(yuǎn)近,,調(diào)整變頻器最大輸出電壓CD001,以5V為一個調(diào)整單位,。
四,、4、調(diào)試確定參數(shù)
調(diào)整確定參數(shù)為:
?。?01=380——395 P003=40 P012=10 P013=10 P032=1(或0) P033=1
?。?34=1 P035=4(15KW) P037=0 P043=4.0 P051=04
五、5,、卷紙機(jī)調(diào)試
按操作要求制動時間定在2.5秒,,使用操作熟練后,送紙機(jī)放閘及時,,制動時間定為6秒為宜,,另避免操作電位器置于0時,變頻器仍有輸出,,易出現(xiàn)事故,,將停車頻率提高到1.0,停車時必須使用停止按扭以確定變頻器停止輸出,。
確定參數(shù):P012=15 P013=6 P042=1.0 P121=180 P123=180 P140=15 P142=0.1